变压器的故障分析及处理 变压器故障分析毕业论文(5篇)
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变压器的故障分析及处理 变压器故障分析毕业论文篇一
配电变压器是配电网中的主要设备,也是工农业、居民用电中供给动力的主要设备。一旦发生故障,将影响工农业生产和人民的正常生活,给企业带来经济损失。为了减少配电变压器故障发生的概率、提高配变供电可靠性,本文通过对电力系统中配电变压器常见的故障类型及故障原因进行分析,并提出相应的防范措施,给配电运行人员提供参考,以减少配电变压器的故障。
随着经济的飞速发展,电力需求旺盛,配电变压器在电力系统及生产生活中占据着至关重要的地位。虽然经过多年配网改造,配电变压器高低压都配套预防故障的保护装置,使配电变压器损坏发生率由原来每年占总配电变压器台数的30%~40%,下降到目前每年的3%~5%左右,但由于雷击、高温过负荷等原因,故障发生的数量还相当大。配电变压器的故障逐渐成为配网的主要故障。损坏的配电变压器不仅增加了管理费用的压力,还影响了农民生活、生产的正常用电,成为最困扰基层管理单位供电管理的实际问题。需要通过认真总结和分析配电变压器故障的类型和原因,采取正确的预防措施,为配电变压器的运行管理提供借鉴和参考。配电变压器常见故障类型
配电变压器常见故障主要有温度异常、声音异常、三相不平衡、高压保险丝熔断故障、雷击损坏、漏油等。故障原因分析
2.1 温度异常
产生此类故障的原因多为变压器绕组故障,配变在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷;在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高。
2.2 声音异常
变压器正常运行时,由于交变磁通经过铁芯产生电磁力,铁芯发出均匀的“嗡嗡”声。当变压器发出“噼啪”的爆裂声时,可能是绕组或铁芯的绝缘被击穿,或者引线等带电导体与油箱或铁芯距离过小发生放电;变压器匝间短路,不但会发出放电声音,且故障点局部严重发热使油沸腾汽化,会发出“咕噜咕噜”的沸水声。
2.3 三相电压不平衡
造成配变三相电压不平衡的原因可能是因为工作人员不合理分配三相负荷;居民私拉乱接等均能造成三相负荷不平衡,从而引起当负荷轻的相电压升高,负荷重的相电压降低,电流升高,最终导致变压器匝间短路,烧坏变压器。
2.4 高压保险丝熔断故障
造成此类故障的原因一是随着社会经济的不断发展,用电量增加迅速,原有变压器容量
小,造成变压器过载运行;或者是季节气候原因造成用电高峰,使变压器过载运行。由此产生过高的温度则会导致绝缘老化,纸强度降低,导致绝缘破损,进而发生故障。
2.5 雷击损坏
按配网运行规程要求,配电变压器必须在高、低压侧安装合格的避雷器,且接地良好,防止雷击过电压危害变压器高低压线圈及套管,避雷器的防雷接地引下线、变压器的金属外壳和变压器低压侧中性点,应连接在一起,然后再与接地装置相连接,接地电阻应不大于4欧。但实际运行中有许多变压器的接地引下线被盗割和破坏;或由于维护不当造成锈蚀严重接地电阻增大,甚至锈断等都将起不到引雷作用,造成配变雷击故障。
2.6 漏油
变压器漏油主要是变压器经长期运行,各连接处的密封胶垫老化、龟裂,造成渗油,使绝缘油吸潮,导致绝缘性能下降。或者由于密封垫本身的产品质量不过关;焊接质量不良;安装工艺和安装操作不规范;铸件有砂眼以及设备结构不合理和制造问题等等。常见配电变压器故障的预防
针对以上配电变压器常见故障的原因分析可以发现,有相当一部分变压器故障是完全可以避免的。本文总结几点变压器故障的预防措施。
(1)根据用电负荷选择合适的变压器容量。既要避免因选择过小造成配电变压器烧坏;又要防止容量过大,造成浪费。
(2)变压器安装避免供电半径过大,防止末端用户电压过低,避开易爆易燃、污染严重及地势低洼的地方;高压进线及低压出线便于施工、维护。
(3)加强投运前检查。在变压器投入运行前,一般应做下列各项检查工作:①检查试验合格证,不合格不允许使用;②检查油箱油阀是否完整,有无渗油情况;③检查油位是否达到指示范围、无油枕的变压器油应高于分接头25mm,超过散热管的上管口;④检查分接头调压板是否松动,分接头的选定合适;⑤检查外观是否整洁,套管有无污垢,破裂、松动,各部螺丝是否完整无缺;⑥检查高压熔丝配备是否合理。
(4)做好运行维护工作。①要定期检查三相电压是否平衡,变压器的油位、温度、油色是否正常,有无渗漏,呼吸器内干燥剂的颜色是否变化。②定期清理变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,定期摇测接地电阻,并加装绝缘护套避免异物落至套管上造成变压器相间短路。③定期进行测温,油浸式自冷变压器上层油温不宜经常超过85℃,最高不超过95℃,不得长期过负荷运行。④合理选择变压器的高低压熔丝。一般情况下变压器的高压侧熔丝选择在1.2-1.5倍高压额定电流,低压侧按额定电流选用,即使发生低压短路故障,熔丝也能对变压器起到应有的保护作用。⑤避免三相负载的不平衡。变压器三相负载不平衡运行,将造成三相电压不平衡。对三相负载不平衡的变压器,应视最大电流的负荷,若在最大负荷期间测得的三相最大不平衡电流或中性线
电流超过额定电流的25%时,应将负荷重新分配。结语
导致配电变压器故障发生的原因是多种多样的,通过对变压器的常见故障分析,采取合理的解决措施和预防手段,可以将变压器故障产生的损失降至最低,确保配电线路的安全可靠运行。
变压器的故障分析及处理 变压器故障分析毕业论文篇二
声音异常
变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障
电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断
变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大
变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大
变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测
变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查
变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。
气味,颜色异常
防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低
套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸
引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏
套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味
另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。
油温异常
发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。主要为
内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修
冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以提高其冷却效果。
油位异常 变压器在运行过程中油位异常和渗漏油现象比较普遍,应不定期地进行巡视和检查,其中主要表现有以下两方面
1、假油位:油标管堵塞;油枕吸管器堵塞;防爆管道气孔堵塞
2、油面低:变压器严重漏油;工作人员因工作需要放油后未能及时补充;气温过低且油量不足,或是油枕容量偏小未能满足运行的需求。
武汉木森电气有限公司生产ydj油浸式试验变压器产品相关地址为:http:///?artid=122
变压器的故障分析及处理 变压器故障分析毕业论文篇三
变压器故障的统计分析及预防方法
摘要:
随着经济科技发展,当前世界上对于电能的需求与日俱增。保证不间断的为生活、生产、国防、军事、航天、通信供电已成为建设生产的重中之重。要连续不间断的供给用户高质量的电能,就要在发电,输电,分电,用电各个环节中有坚强的技术保障。而在这一系列的过程中,变压器始终起着很重要的作用。所以要保证变压器的故障尽可能的小。
通过近十几年对变压器故障的统计和维修经验,对引起变压器故障的原因进行讨论。给变压器的操作、维护、检查提出建议性的结论。涉及到:延长其使用寿命的维护方法,故障的起因、类型、频率等。关键词:变压器 故障统计 分析 预防
变压器故障不仅损坏当时运行的变压器,而且影响电力系统的正常运行,甚至损坏其它设备,引起火灾等严重事故。因此如何确保变压器的安全运行受到了世界各国的广泛关注。
在我国近现代话电力技术的展中,电力工业的安全运行是一个永久的重要主题。本文从介绍变压器故障的统计结论,为国内进一步的智能电网的建设提供参考及可借鉴的科学统计方法,以达到为电力部门,为国家服务的目的。
一、有关故障统计的结果
不同的部门有不同的变压器,故障不同。为了便于分析可将变压器分成以下类型:水泥与采矿业变电变压器;化工、石油与天然气业变压器;电力部门变压器,食品加工业变压器;医疗业变压器;制造业变压器;冶金工业变压器;印刷业业变压器;商业建筑业变压器;纸浆与造纸业业变压器。
经过长期监测统计得知,要同时考虑频率和程度时,电力部门变压器故障的风险是最高的,冶金工业变压器的故障及制造业变压器故障分别列在第二和第三位。
按照厂家给出的参数看,一般来说在“理想状态下”各种变压器的平均使用时间为30~40年。但是在实际中并非如此。时有故障发生的变压器平均寿命为10~15年,以x轴代表时间,以y轴代表故障情况通常有盆形曲线显示使用初期寿命结果,用递减波形曲线显示后期衰老曲线。这些曲线所能给出的意义在于在以后的使用过程中确定对变压器进行周期检查维修的时间和深度。
应该指出的是电力工业中的变压器,他的使用寿命在关系到很多部门的设备的安全和正常使用。我国在改革开放后经历了一个工业飞速发展的阶段,而且现在还正在处于一个转型的阶段,这期间带来了基础工业快速发展,特别是电力工业大规模的扩大。这些自70年代到90年代安装的电力设备,按照它设计与运行的状况,到现在为止大部分都已到了老化更换的阶段。有关部门应对于这些时间已安装的变压器给予特别的关注。
二、变压器故障原因分析
经过多方面的研究和多年的经验,尽管变压器的用途种类不同、老化趋势不同,但故障的基本原因仍然相同。
1、雷击
对于雷击的研究比较少,因为很多时候不是直接的雷击事故就会把冲击故障归为“线路涌流”。防止雷击最好的方法当然是加装避雷装置,不仅可以保护变压器,还可以减少电力系统中的冲击电流,减少暂态波动。
2、线路涌流 线路涌流,是应该被列入首要的故障因素。线路涌流(或称线路干扰)包括:合闸过电压、电压峰值叠加、线路短路故障、闪络以及震荡方面的大电流、电压的不正常现象。这类故障对变压器的损害最为严重的原因是电流、电压过大,因此须在大电流冲击保护充分性的方面给与更多的关注。安装过流保护监视装置,可以对变压器进行实时的测量检测报告。并把这个结果送入电力系统自动化运行的整体系统中作为安全运行的指标。
3、质量疏漏问题 一般情况下,以前的变压器在这方面的问题并不是很大,只是偶尔的一些不可避免的。例如接线出线端松动或无支撑、垫块不紧、焊接不良、铁心绝缘度不高、抗大电流强度不足以及油箱中的油不纯净等。加强测试检测,在未安装时尽早的发现问题。
4、绝缘老化
在过去的很多变压器故障中,由于绝缘老化造成的故障在所有故障中位列第二,由于绝缘老化,大部分的变压器都严重的缩短了服役时间,使用寿命都早20年左右。制定一定的制度,确保老化的速度是达到额定的使用年限。
5、过载
由过负荷引起,变压器长期处于大于规定的额定功率运行。随着经济和科技的发展,用电负荷在增多,发电厂、用电部门在不断的持续缓慢提升负荷。直接导致越来越多的变压器超负荷运行,过高的温度导致了变压器的绝缘纸板过早的老化,使得整个绝缘强度下降。在这种状态下,若有一定的冲击电流,发生故障的可能性将会很高。确保负荷在变压器的额定运行条件下,不要长时间的过负荷运行,这样得不偿失。在油冷变压器中需要经常的仔细监视顶层油温。发现温度高是要及时的做处理。
6、受潮
受潮是不可避免的,由于种种外部自然原因,常常使管道渗漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分等。变压器的设计和建造的标准应与安装地点相配套。若置于户外,确定该变压器适于户外运行。变压器油的介电强度随着其中水分的增加而急剧下降。油中万分之一的水分就可使其介电强度降低近一半。所有变压器(除小型配电变压器)的油样应经常作击穿试验,以确保正确地检测水分并通过过滤将其去除。
7、不正当的维护 经过调查的结果是,不正当的维护引起变压器故障的概率排在引起变压器故障概率的第四位。主要是由于,保养不够、未装控制或控制装的装的不正确、冷却剂泄漏、污垢堆积和自然界的电气化学腐蚀。
8、破坏及故意损坏
这类主要是认为的外在破坏,常常发生在线路末端直接连接用户的变压器,不过这种破坏是很不常见的。
9、连接松动
这一类问题引起故障的可能性也是很小的,并且可以尽大限度的避免,但是在实际中却时有这方面的事故发生,与往的研究也有所不同。这一类事故包括了在电气连接方面的制造工艺以及保养情况,最为突出的问题就是不同性质金属之间不当的配合,但是这种情况在慢慢的减少,另一个问题就是螺栓连接间的紧固不恰当。
三、结语: 参考以上统计分析结果及提出的一些建议,在以后的建设运行中可制订一个整体的维护、检查和试验的规划。这样就能尽最大限度的减少变压器故障,从而减少由于变压器故障带来的一系列不良影响。还能节约因为故障检修而花费的巨大人力、财力、物力,变压器的使用寿命也会随之增加。
[1]国网运行有限公司 组编.高压直流输电岗位培训教材.中国电力出版社2009,(4)
[2]姚志松,姚磊.新型节能变压器选用、运行.中国电力出版社,2010(1)[3]赵家礼.图解变压器修理操作技能.化学工业出版社,2007(10)
变压器的故障分析及处理 变压器故障分析毕业论文篇四
浅议电力系统电力变压器的故障分析
文章来源: 时间: 2011-03-17 11:56:08 关键字: 变压器,故障,分析
变压器的故障分析及处理方法是电工和电气技术人品必须掌握的一门实用技术。熟悉而准确地排除变压器、电气故障,是每个电气工作人员必须具有的基本功。这就要求电气工作人员不仅需要掌握电工基本理论,而且还要不断地积累实践经验、从实践中学习。我们将从两方面来探讨变态器的故障状态。
1、变压器投运前的检测
作为配变运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,采取各种措施来加强配电变压器的保护,防止出现故障或事故,以保证配电网安全、稳定、可靠运行。为保障变压器的安全运行,变压器投运前必须进行现场检测,其主要内容如下:
①变压器本体、冷却装置及所有附件均完整无缺陷、不渗漏、油漆完整。
②变压器油箱、铁心和夹件外引接地线均可靠接地。
③储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均在开的位置,储油柜油温标示线清晰可见。
④高压套管的接地小套管应接地,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好并涂有电力脂。
⑤变压器的储油柜和电容式套管的油位正常,隔膜式储油柜的集气盒内应无气体。
⑥有载分接开关的油位需略低于变压器储油柜的油位。
⑦进行各升高座的放气,使其完全充满变压器油,气体继电器内应无残余气体。
⑧吸湿器内的吸附剂数量充足、无变色受潮现象,油封良好,能起到正常呼吸作用。
⑨无励磁分接开关的位置应符合运行要求,有载分接开关动作灵活、正确、闭锁装置动作正确。
⑩温度计指示正确,整定值符合要求。
油浸式自冷变压器上层油温不宜经常超过85℃,最高不得超过95℃(配电变压器侧温孔插入温度计可随时测得运行变压器的即时温度),不得长期过负荷运行。但在日负荷系数小于1(日平均负荷与最大负荷之比),上层油温不超过允许值的情况下,可以按正常过负荷的规定运行,总过负荷值不应超过变压器额定容量的30%(室内变压器为20%)。当变压器上层油温超过95℃后,每增加5℃变压器内的绝缘(油等绝缘介质)老化速度要增加一倍,使用年限要相应减少。因此,必须避免长时间过负荷运行。冷却装置试运行正常。进行冷却装置电源的自动投切和冷却装置的故障停运试验。继电保护装置应经调试整定,动作正确。
变压器投运前的检测全部合格后,需对变压器进行试投运并达到一定的指标参数才算正常。
2.、日常运行维护管理方面
变压器用于变配电站较多,而这就要求值班人员要做到一“观察”,二“记录”,三“检测”。值班人员随时监视控制盘上的仪表指示,抄表次数由现场规程规定。当变压器过载运行时,要增加抄表次数,加强监视。变压器容量为315kva及以下者,每天检查一次;容量在560kva及以上者,每班检查一次,容量在1800kva及以上者,每2h检查一次。对于无值班人员的变电站,安装在变压器室的315kva及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。容量在3150kva以下者每月至少检查一次,容量在3150kva及以上者每10天至少检查一次。
配电变压器在日常运行维护管理中,经常出现的问题:一是检修或安装过程中,紧固或松动变压器导电杆螺帽时,导电杆随着转动,可能导致二次侧引出的软铜片相碰,造成相间短路或一次侧线圈引线断;二是在变压器上进行检修不慎掉下物体、工具砸坏套管,轻则造成闪络接地,重则造成短路;三是在并列运行的变压器检修、试验或更换电缆后未进行核相,随意接线导致相序接错,变压器投入运行后将产生很大的环流而烧毁变压器;四是在变压器低压侧装有防盗计量箱,由于空间问题、工艺压接不好,有的直接用导线缠绕,致使低压侧接线接触电阻过大,大负载运行时发热、打火,使导电杆烧坏。
在使用配电变压器的过程中,一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡,应及时采取措施进行调整。同时,应经常检查变压器的油位、温度、油色正常,有无渗漏,呼吸器内的干燥剂颜色有无变化,如已失效要及时更换,发现缺陷及时消除。
定期清理配电变压器上的污垢,必要时采取防污措施,安装套管防污帽,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,定期摇测接地电阻。
在拆装配电变压器引出线时,严格按照检测工艺操作,避免引出线内部断裂。发现变压器螺杆有转动情况,必须进行严格处理,确认无误后方可投运。合理选择二次侧导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹等。在接触面上涂上导电膏,以增大接触面积与导电能力,减少氧化发热。
在配电变压器一、二次侧装设避雷器,并将避雷器接地引下线、变压器的外壳、二次侧中性点3点共同接地,对100kva以上容量且电感设备较多的变压器宜采用自动补偿装置,功率因数宜选在0.85~0.93范围内自动投切进行补偿(切莫进行过补偿)。坚持每年一次的预防性试验,将不合格的避雷器及时更换,减少因雷击或谐振而产生过电压损坏变压器。
对无载调压后要进行直流电阻测量,在切换无载调压开关时,每次切换完成后,首先应测量前后两次直流电阻值,做好记录,比较三相直流电阻是否平衡。在确定切换正常后,才可投入使用。在各档位进行测量时,除分别做好记录外,注意将运行档直流电阻放在最后一次测量。
防止二次短路。配电变压器二次短路是造成变压器损坏的最直接的原因,合理选择配电变压器的高低压熔丝规格是防止低压短路直接损坏变压器的关健所在。一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在1.2~1.5倍高压侧额定电流以内,低压侧按额定电流选用,在此情况下,即使发生低压短路故障,熔丝也能对变压器起到应有的保护作用。变压器能否承受各种短路电流主要取决于变压器结构设计和制造工艺,且与运行管理、运行条件及施工工艺水平等方而有很大的关系,变压器短路事故对电网系统的运行危害极大。
避免三相负载不平衡运行。变压器三相负载不平衡运行,将造成三相电流的不平衡,此时三相电压也不平衡。对三相负载不平衡运行的变压器,应视为最大电流的负荷,若在最大负荷期间测得的三相最大不平衡电流或中性线电流超过额定电流的25%时,应将负荷在三相间重新分配。
同时,也要加强现场施工和运行维护中的检查,使用可靠的短路保护系统。
现场进行变压器的安装时,必须严格按照厂家说明和规范要求进行施工,严把质量关,对发现的隐患必须采取相应措施加以消除。运行维护人员应加强变压器的检查和维护保修管理工作,以保证变压器处于良好的运行状况,并采取相应措施,降低出口和近区短路故障的几率。为尽量避免系统的短路故障,对于己投运的变压器,首先配备可靠的供保护系统使用的直流系统,以保证保护动作的正确性;其次,应尽量对因短路跳闸的变压器进行试验检查,可用频率响应法测试技术测量变压器受到短路跳闸冲击后的状况,根据测试结果有目的地进行吊罩检查,这样就可有效地避免重大事故的发生。
要使配电变压器保持长期安全可靠运行,除加强提高保护配置技术水平之外,在日常的运行管理方面同样也十分重要。为避免类似事故的发生,应从多方而采取有效的控制措施,以保证变压器及电网系统的安全稳定运行。
变压器的故障分析及处理 变压器故障分析毕业论文篇五
一台变压器大修故障分析报告
林场变电所2#主变为西安变压器厂1989年10月产品,额定容量为2000kva,额定电压高压35kv、低压10.5kv,通常最大负荷1200-1500kva。我公司于4月19日对2#主变油样进行常检,油化分析合格。由于林场变电所1#、2#主变已运行多年,经双方协议对两台主变进行大修。一.2#变过热经过
5月24-25日公司对林场2#主变吊芯大修,5月25日12时大修完毕;
1.取油样色谱分析数据:
h2
co
co2
ch4
c2h6
c2h4
c2h2
总烃
0
6.5
455.7
1.0
0
2.5
0
3.5 色谱分析正常,2#变油合格。
2.大修后试验项目:绝缘电阻、整体介损、整体泄漏电流、直流电阻、铁芯绝缘、交流耐压,所有项目均合格(见后附试验报告)。
当日便带电冲击三次,后空载。
5月30日该主变带负荷投运后,出现轻瓦斯频繁动作,至5月31日11时轻瓦斯动作8次,变压器班取油样回局,油样分析数据如下:
h2
co
co2
ch4
c2h6
c2h4
c2h2
总烃
209 89.5 167.2
732.7
365.6
3702.7 488.5
35289 三比值为1 2 2,色谱分析已说明该主变内部存在高温过热或放电现象。5月31日14:00-17:002#主变带负荷1300kva轻瓦斯动作5次,据值班员称主变内部可以听见轻微的放电声。
6月1日油化班取油样分析:
h2
co
co2
ch4
c2h6
c2h4
c2h2
总烃 2118.7 86.4 181.4 1088.6 569.1 5188.80 627.9 7474.4 从色谱分析和产气速率判断,主变内部过热仍未消失,变电检修公司要求停运进行检查。
6月3日-4日,我公司对2#主变吊芯检查,发现低压线圈a相首端与b相末端连接线中部烧断,通过打磨焊接使其连接良好,直阻试验合格,并认真检查其它接线,确保无误安装。同时,将该主变全部油用真空滤油机脱气,静置后试验合格(试验报告后附),于6月4日16时带负荷投运,现已恢复正常。二.原因分析
1.通过大修前和投运前油样、试验报告分析,2#主变带电前应合格完好,三次冲击与带负荷运行后出现过热、放电现象,说明该主变10kv低压线圈存在固有缺陷,冲击时缺陷暴露,致使连线是接非接,带负荷运行后产生过热放电。
2.我公司检修人员在大修吊芯过程中,发现部分绝缘夹件松动,进行全面检查和紧固,并根据试验结果认为高低压线圈及所有连线无问题,对隐蔽缺陷未能认真检查,导致低压线圈a相与b相间连线固有缺陷存在于变压器内。
三.吸取的经验和要采取的措施
1.加强检修工艺,对于解体、吊芯等大修尤其要认真检查,不得丝毫马虎,同时试验要紧密配合,发现问题及时解决;
2.对林场变2#主变加强跟踪,及时回访,确保林场变供电正常;