最新静压桩断桩原因分析(五篇)
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静压桩断桩原因分析篇一
1、试桩参加方
待现场施工条件具备后,项目部准备试桩。试桩时,设计院、监理单位、业主、勘察单位等必须到场,通过对试桩结果的分析,确定预应力静压管桩施工的技术参数。
2、试桩数量、位置
试桩位置选在具有代表性位置或特殊地层岩性的地段进行,具体位置和数量由设计、业主、监理等相关有关单位共同协商确定。
2、试桩安排
试桩在2011年12月22日开始进行,试桩安排2台桩机进行,以减小桩机移动距离。试桩现场施工计划3天内完成。
3、试桩施工
(1)试桩施工严格按操作规程、工艺标准、工序流程、技术规范进行。
(2)试桩时,做好施工现场记录,包括:打桩起始时间、桩长、每压下1m油压表压力值、接桩时间、机械连接质量、最后三次稳压时的灌入度、持力层情况等。
(3)试桩完成后,项目部填写《预应力管桩静压施工试验记录表》,所有施工记录要求现场记录,数据真实、可靠。
4、试桩检测
(1)试桩结束后,经一定间歇期后,即可进行静载荷试验,以检验单桩承载力值。
(2)试桩检测由具备检测资质的第三方检测机构负责,检测单位报业主、监理审批后进场实施检测。
(3)项目部为试桩检测工作提供服务支持,包括:场地平整、桩头处理、用电供应、后勤服务等,为检测工作创造条件。
(4)检测工作安排2组检测设备进场,同时进行检测,以缩短检测时间,尽早提供检测报告。
(5)检测单位提交检测报告后,召开业主、设计、监理、项目部参加的试桩分析会议,分析试桩结果,确定工程桩施工技术参数和相关要求。
二、静压桩施工
1、施工工艺框图
场地平整及处理测量放线(桩位、地面标高)静压桩机进场桩机安装就位监理工程师验收预应力管桩进场、验收吊桩至桩位、对中调直压入第一节管桩(至离地面1m左右)上节桩就位、校核垂直度焊接接桩监理工程师验收继续压桩压桩至设计桩底标高送桩至设计桩底标高稳压终桩移机至下一根桩桩孔中灌注2m高封底混凝土
图4-3 预应力管桩施工工艺框图
2、施工要点(1)场地平整
①根据现场的实地踏勘情况,进场后首先进行施工场地的平整工作,主要为基坑底交工面的清理、平整、硬地处理,满足运输车辆通行和机械移位,为管桩到场后的吊装堆放及桩机进场后的就位作好充分准备。
②场地硬地处理主要铺垫砖渣,厚度约40~50cm;对局部较松软部位则进行换填、压实处理。
③场地平整及清理采用机械配合人工进行。
④施工结束后,对先期铺垫的砖渣进行清理出场,恢复基坑底原始标高位置。
(2)桩位测量定位
①根据桩位平面图、业主提供的坐标基准点及高程点,按照桩位进行测量放样。
②现场测量时,先确定桩位轴线,并经业主代表、现场监理等验收复核,然后开始测量放出桩孔位置,并将拴有桩号的红布条标志钉打入标明。
③桩位确定后,请监理工程师验收签字后,提供现场施工使用。④每日打桩前须复测桩位,发现问题立即纠正。(3)桩机进场及安装就位
①静压桩机由专门的大型平板车运输进场,由吊车卸车,作业时设专人指挥。
②压桩机在指定的作业区域内进行组装,安装时按有关程序或说明书进行,压桩机的配重平衡配置于平台上。
③桩机安装完毕后,进行安装验收后使用。
④桩机移动过程中,尽量保持机身水平,机身平面倾斜角度不能过大。压桩机就位时,对准桩位,启动平台支腿油缸,校正平台处于水平状态。
(4)管桩的吊运及堆放
①管桩吊运采用专用吊钩起吊,轻吊轻放,避免剧烈碰撞; ②管桩堆放场地要求平整、坚实;不同规格、不同长度的管桩按顺序分别堆放;
③叠层堆放管桩时,在垂直于管桩长度方向的地面上设置2道耐压的长木枋或枕木,叠层层数不宜超过3层。
(5)桩尖的焊接
①本工程采用平底十字型钢桩尖,焊接连接。
②桩尖与管桩围焊封闭,焊缝厚度为6mm,焊缝要连续饱满。③焊好后的桩接头自然冷却后才可以继续施压,焊头自然冷却时间不小于6min,严禁用水冷却或焊好后即压,以免焊缝接口变脆而被打裂。
(6)吊桩、对中调直
①桩机就位后进行调整使桩架垂直,按照吊点位置用压桩机吊臂将桩喂入压桩机内。
②当预制管桩被插入钳口中后,将桩徐徐下降直到桩尖离地面100mm左右,然后夹紧桩身,微调压桩机使桩对准桩位,通过调节桩机支撑四脚的升降将机身精确调平和将桩身精确调垂直,并通过预先所作的控制标记复核桩位(误差小于0.5%),③将桩压人土中0.5m时,暂停下压,从桩的正交侧面校正桩身垂直度,保证桩身垂直度控制在0.5%以内,使静力压桩机处于稳定状态时正式开压。
(7)静力压桩
①压桩前,确认起重机的吊钩已脱离吊桩工具,桩身已经准确对中。
②检查有关动力设备及电源等,防止压桩中途间断施工,确定无误后,即可正式开机压桩。
③压桩是通过主机的压桩油缸伸缩之力将桩压入土中,每一次下压,桩的入土深度为1m,然后轮夹→上升→再夹→再压,如此反复,直至将一节桩压入土中。
④压桩保持连续进行,同一根桩的中间间歇时间不超过半小时。⑤操作液压系统时操作平稳,避免压力冲击,作业中随时检查油温、油压是否正常。压桩系统的压力均不能超过桩机最大额定压力及桩身所能承受的最大压力,以免造成对桩机和桩身的破坏,发现异常情况立即终止压桩并查明原因。
⑥压桩时,从两个互成900角的方向设立吊锤线,派专人校核桩身垂直度,以防止压桩时引起桩尖遇到地下不明物或其它原因发生桩身倾斜。
(7)焊接接桩
①当需要接长桩管时,其入土部分的桩头高出地面0.5~1.0m。②接桩时上、下节桩段保持顺直,中心线偏差不宜大于2mm。③管桩对接前,上下端桩表面用钢丝刷清理干净,坡口处露出金属光泽。④接桩采用焊接,焊接时先在坡口周围上对称点焊4~6点,待上下桩节固定后,再分层施焊,施焊由两个焊工对称进行。
⑤焊接层数不少于两层,内层焊渣必须清理干净后方能焊外一层。坡口槽的电焊必须满焊,电焊厚度高出坡口1mm,焊缝饱满连续,不得有夹渣、气孔等缺陷。
⑥焊好后的桩接头应自然冷却方可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min,严禁用水冷却或焊好后即打。
(8)送桩
①因设计桩顶标高不一,部份桩需送桩,最大送桩深度为1m ②送桩采用专用送桩器,送桩器用钢板制作,长约7m。③当桩顶打至地面需要送桩时,测出桩的垂直度并检查桩头质量,合格后立即进行送桩。
④操作时,先吊起送桩器,送桩器的下端面紧挨上管桩的端面,中心线对齐,保证垂直度满足要求后再加压,直到送桩至设计标高。
⑤送桩的最后贯入度根据同一条件的桩不送桩时的最后贯入度予以修正。
(9)稳桩
①当压桩力已达到两倍单桩竖向承载力特征值或桩端已到达持力层时,随即进行稳压。
②当桩长小于10m时,稳压5次,贯入度值不超过20mm;其余的桩稳压3次,贯入度值不超过25mm。
(10)截桩 ①施工完成后,按设计桩顶标高对桩进行截桩处理。②截桩采用专门的据桩器,由专门人员操作。③严禁采用大锤横向敲击截桩或强行反拉截桩。④截桩及时进行破碎处理,砼渣回填垫路或外运。(11)桩底封底混凝土浇筑
①终桩后立即往桩孔中灌注入不小于2m高的c30混凝土进行封底。
②混凝土采用商品混凝土,以确保混凝土质量。
③混凝土封底前,检查孔底是否存在积水现象;如出现积水,则排除孔水积水后再进行混凝土封底施工。
④封底混凝土采用串筒浇筑,严禁直接倒入桩底。
⑤浇筑时,可将小型料斗置于孔口,砼罐车直接卸料入孔,或采用手推车人工浇筑。
⑥桩底封底混凝土每台班按规定留取砼试件。
静压桩断桩原因分析篇二
管桩断桩原因分析
一、管桩的产品质量问题
为叙述方便,将管桩在吊装、运输、堆放中出现的问题归入产品质量之中,同时也将桩尖质量问题一并列出:
(1)端头板的设计宽度小于管桩设计壁厚。如曾有ф550—100管桩,端板实用宽度只有70mm。
原因:设计错误,偷工减料。
危害:无端板处的混凝土高出端板2—3mm,很难接驳,若要接驳,只能将高出部分的混凝土敲掉,不仅费时费工,而且往往将内壁混凝土敲掉桩壁变薄,使桩的传力性能减弱。(2)端板四周的坡口不按设计要求加工,误差大,坡口尺寸偏小。
原因:加工设备和工艺落后;加工质量差;未认真检查验收;有些甚至是施工单位提出的加工要求。
危害:焊缝厚度得不到保证;有的坡口甚至塞不进焊条,接头质量差。(3)端头板焊接性能差。
原因:不用a3或ay3钢板,而用一些如旧船板等可焊性差的钢板作端头板。危害:焊接质量难以保证;接头极易开裂。(4)端头板翘曲不平。
原因:加工不平整;加工好后被压弯而仍然使用。危害:桩头处易打碎;桩身无法接长或接头质量很差。(5)端头板微凹成盆碟状。
原因:主筋位于设计壁厚的中间或稍偏里,张拉时端板受力不匀,外侧小内侧大;施加预应力时桩身横截面受力不匀,内侧压缩量大于外侧压缩量,从而使端板内侧微凹成盆碟状;端板厚度不符合规范要求。
危害:对接不平,传力性能差;打桩时桩顶混凝土应力集中易破碎。(6)端头板与桩身轴线不垂直,即端部倾斜。
原因:预应力钢筋长短不一;张拉力偏心;桩模端部倾斜。
危害:打桩时桩头受力不匀,应力集中易破碎;桩身接长后不是一直线而是折线状。(7)镦头凹出端板面。
原因:端板上的镦头孔太浅;镦头形状不规则或异型。
危害:桩头接长时端面不能吻合;打桩时应力集中,桩头或桩接头很快破碎。(8)端头板上手镦头孔底被拉脱。
原因:镦头孔钻得太深,或端板太薄,以至孔底厚度太薄,张拉时镦头将孔底拉脱穿孔而出。
危害:无法张拉,成不了预应力管桩。(9)钢套箍凹陷。
原因:钢套箍加工质量差;成型后尚未入模时受外力撞磕而变形。危害:桩头处易跑浆,外观难看。(10)钢套箍与端头板连结质量差。
原因:焊接马虎,焊缝质量差;有的厂家采用先将钢筋穿入端板孔然后再镦头的落后工艺,于是,钢套箍与端板的连结不能在内侧连续焊接而只能在外侧用点焊连结,不仅连结力不足,而且将薄板烧坏。
危害:钢套箍起不了围护混凝土的作用;打桩时钢套箍会整个脱落;烧焊时散热作用差,易烧坏桩身混凝土。(11)镦头被拉脱。
原因:钢筋材质差;镦头形状不规则,尺寸偏小;镦头工艺差,强度损失大。
危害:脱头钢筋无法张拉,其余钢筋超张拉,易发生断筋;预应力不匀,桩身耐打性差。(12)断筋。
危害:未断钢筋超张拉;预应力不匀;桩身易成香蕉形;桩身耐打性差。(13)内外表面露筋(包括主筋和箍筋)。
原因:钢筋骨架成型时质量差;混凝土拌和物质差;桩身混凝土坍落。危害:打桩时桩身易破裂;桩基耐久性差。(14)预应力钢筋内移。
原因:手工绑扎的钢笼直径偏小;滚焊机中的定位块上的孔特别是铜圈磨损大而不及时修补或更换,故成型的骨架直径偏小。危害:预应力分布不匀;桩身抗弯强度减少。(15)桩身粘皮。
原因:桩模未涂脱模剂,或涂得不均匀,或脱模剂质量不良,或脱模剂来不及成脱就灌混凝土;蒸养制度不合理。
危害:外观难看;深度大或面积大的粘皮有损桩身质量。(16)桩身麻面。
原因:桩模内侧不平,存在麻点、起鳞、锈蚀等缺陷;混凝土流动性能差,离心工艺制度不合理,表面出现成片水泡。危害:外观难看。(17)桩身合缝漏浆。
原因:桩模合口间隙太大;桩模合模时螺栓上得不紧;缝合处止浆措施不良。危害:外观难看;漏浆太多,桩身出现一条无浆的碎石沟,桩身耐打性差。(18)钢套箍与桩身结合处漏浆。原因:止浆措施不良;钢套箍变形。
危害:外观难看;漏浆多时只露出石子,桩头混凝土松散,极易破碎。(19)桩头内部有空洞和蜂窝。
原因:钢套箍漏浆严重;桩头内有空气,离心时空气跑不出以至混凝土无法充满桩头空间;桩头构造筋太密,混凝土扩散困难;混凝土太干或时间太长流动性差,成型困难;混凝土中石子太大。
危害:打桩时桩头易破碎。(20)内表面混凝土坍落。
原因:混凝土搅拌不匀;桩模跳动;离心制度不当。危害:桩身薄弱易打断。(21)桩壁太薄。
原因:混凝土量不足;浮浆太多。危害:桩的耐打性差。
(22)桩身混凝土分层离析,外侧石子、内侧浮浆层次十分清晰。原因:混凝土配比不当;水灰比太大,离心制度不合理;离心时桩模跳动。危害:桩身强度内外差别大、强度低。(23)桩身混凝土脆性大、强度低。
原因:静养时间短;蒸气养护时升温太快、太高,降温太快;掺合料不合理。危害:桩身经不起锤击,容易脆裂或爆裂。
(24)桩身浮浆多而又残留在桩孔内,有的甚至占据一半内孔。原因:水灰比太大;浮浆多而不倒掉。
危害:桩身强度降低;桩重;外观不雅;安放承台插筋时很难插入。(25)桩身纵向弯曲大,呈香蕉形状。
原因:预应力钢筋长度误差大;有少量断筋;偏心张拉造成应力不匀;长细比太大,脱模强度低,ф300桩尤为多见。
危害:接驳不直;打桩时易打断,易烂桩头;受力不良。(26)同规格的管桩外长误差大。
原因:桩模直径误差大,尤其是不同厂家的管模混用,生产出来的管桩直径有大有小。
危害:如果直径大一些的桩在下一节,上一节直径小一些,桩的摩擦力损失大;上下节桩接头质量差。(27)桩身有冷却裂缝。
原因:压蒸工艺制度不合理,高压蒸养出釜时,温差太大,外界温度太冷而又没有保温措施,或淋上雨水。
危害:桩身不耐打,耐久性差。(28)桩身局部磕损。
原因:吊装过程中发生碰撞;运输时有菱角的铁件上震荡摩擦。危害:严重损坏时不能应用。(29)桩身出现纵横裂缝。
原因:吊装、堆放、运输过程中管桩发生强烈碰撞或掉地摔坏;堆放为不合理、上下支点不在同一垂线上。危害:管桩报废不能用。
(30)桩身混凝土强度达不到设计要求。
原因:水泥、砂、石质量有问题;水灰比太大;离心制度或蒸养制度不合理;管理混乱。危害:产品质量不合格,或降级使用。(31)用普通钢筋代替高强进口钢筋。原因:偷工减料,经营作风不正。
危害:产品不符设计要求;损害厂家信誉。(32)用pc管桩冒充phc管桩。
原因:经营作风不正,以次充好,以低顶高。危害:破损率高,损害厂家信誉。
(33)不经压蒸养护的管桩混杂在压蒸养护的管桩中。
原因:产品供不应求时经营作风不正。危害:破损率高,损害厂家信誉。
(34)十字桩尖底座板不是整块盖住管桩截面,仅仅盖住内孔口,十字刃直接焊在端板上。
原因:桩尖设计错误,偷工减料。危害:应力集中,易打烂桩端部。(35)桩尖十字刃宽度超过桩直径。
原因:下料不准,没有扣除焊缝的增量;制作粗糙。危害:桩尖大桩身细,桩侧摩阻力大大减少。
(36)桩尖十字中心或圆锥形尖尖端不在桩中心轴线上。原因:制作粗糙。危害:打桩时桩身易倾斜。
(37)外观难看:例如止浆棉纱在桩头随风飘;钢套箍上混凝土薄片残留…… 原因:堆场前未加清理;管理不善。危害:有损管桩外观,有损厂家水准。(38)桩尖焊在桩身上的焊缝质量差。原因:焊接不认真。
危害:管桩内渗水,若持力层为强风化泥岩、页岩等软质岩,遇水变软,承载力达不到要求。
二、管桩的工程质量问题
管桩的工程质量问题不外乎:桩位及桩身倾斜率超过规范要求;桩头打碎,桩身(包括桩破损,接头开裂)断裂;沉桩达不到设计的控制要求;单桩承载力达不到设计要求。至于环境质量方面的问题不在此叙述。
(一)桩顶偏位超过规范要求(一般要求≤10cm)。
原因:
(1)测量放线有误;
(2)现场放样桩受外界影响变位而未纠正;(3)插桩对中马虎;
(4)在软土地基或桩密集处,先施工的桩易被挤压而偏位;(5)打桩顺序不当能引起桩顶大偏位;(6)大承台处若桩间距太小易使桩偏位;
(7)孤石和其他的障碍物可将桩尖和桩身挤向一旁;(8)桩尖沿裸露岩石倾斜面滑移而使桩尖偏位;(9)接桩不直,桩中心线成折线状;(10)桩身倾斜率太大都可使桩顶偏位较大;(11)边打桩边开挖基坑;
(12)开挖基坑时桩周土体高差悬殊。
危害:桩基受力不良;有些偏位太大的桩,桩身可能断裂;承台尺寸变化,给施工带来困难。
(二)桩身倾斜超过规范要求(一般要求不大于1%)。原因:
(1)打桩机导杆不直;
(2)施工场地不平,地耐力不足引起打桩机前倾后仰;(3)插桩马虎,第一支桩倾斜过大;(4)桩身本身是香蕉形;
(5)桩端面与桩轴线不垂直,倾斜太大;
(6)开始打桩时桩身未稳定就猛烈撞击,易使桩身倾斜;
(7)在淤泥软土层中开始打桩,一锤击就沉下去几米甚至十几米,此时桩身最容易倾斜;(8)施打时,桩锤、桩帽、桩身中心线不在同一直线上,偏心受力;(9)桩垫或锤垫不平,锤击时会使桩顶面倾斜而造成桩身倾斜;(10)桩帽太大,引起锤击偏心而使桩身倾斜;(11)多节桩连接后成曲折线;
(12)遇到孤石和障碍物,使桩尖跑位桩身倾斜;(13)桩尖沿裸露岩石倾斜面滑移,石灰岩地区多见;
(14)先打的桩被后打的桩挤斜,尤其是打桩顺序不当时更显得严重;(15)先打的桩送桩太深,附近后打的桩会往送桩孔的方向倾斜;(16)锥形桩尖尖端或十字桩尖交叉点偏点;
(17)“钻孔埋桩法”施工时,钻孔本身倾斜而引起管桩倾斜;(18)送桩器套筒太大或送桩器倾斜也会引起管桩倾斜;(19)边打桩边开挖基坑易使桩倾斜;(20)开挖基坑时桩周土体高差悬殊。
危害:桩基偏心受压,承载力减少,倾斜太大桩身会折断。
(三)桩头碎裂。原因:
(1)桩头结构设计不合理,或制作时不按设计要求进行;(2)桩头严重跑浆,形成空洞;
(3)蒸养制度不当引起混凝土脆性破坏;(4)pc桩混凝土龄期不足二十八天;
(5)桩顶面不平整或翘曲;(6)预应力主筋镦头高出桩端面;(7)桩顶面与桩轴线不垂直;(8)桩身弯曲度太大;
(9)搬运、吊装、堆放过程中桩头严重损伤;(10)柴油打桩锤选用不当,过轻、过重;
(11)自由落锤落距太大,一般超过1.5m易将桩头击碎;(12)桩帽太小、太大、太深,或桩头尺寸偏差太大;(13)桩帽衬垫太薄或未及时更换;(14)桩身倾斜,偏心锤击;(15)打桩机倾斜,偏心锤击;
(16)遇到石灰岩等硬岩面时继续猛打;
(17)贯入度要求大小,总锤击数过多,或每米锤击数过多;(18)贯穿厚度较大的硬隔层进易打击碎桩头。
危害:桩头击碎,不能继续锤击,桩无法打下去,收不了锤,承载力达不到设计要求。这是打桩中常见的事故。在单桩承台中发生桩台破裂,连补桩都困难。
(四)桩身裂断(包括桩尖破损,接头开裂,桩身出现横向、竖向、斜向裂纹或断裂)。原因:
(1)在卵石层中打开口管桩,下端桩身有发生劈裂的可能;(2)桩尖遇裸露的新鲜岩面仍硬打,桩尖易击碎;
(3)十字平头桩尖一半嵌岩一半入土时也会引起桩尖破裂;(4)桩尖焊接质量差易打烂;
(5)底板只盖住桩孔、十字刃直接焊在端板上的桩尖破裂;
(6)接桩时接头焊接质量差易引起接头开裂;(7)端板可焊性差的接头经不起锤击;(8)坡口小的接头易开裂;(9)镦头高出端板的接头易破碎;
(10)接缝间隙只用少量钢条填塞的接头易引起集中传力而破碎;(11)焊接时自然冷却时间太少,焊好后立即施打,焊缝遇水淬火易脆裂;(12)桩身强度不足,质量差,锤击时易打烂桩身;(13)合缝漏浆严重,或内壁坍落严重的桩身易打断;(14)蒸养制度不当,桩身混凝土脆性大,经不起重锤敲击;(15)打桩锤选择不当,过轻、过重;
(16)打桩时未加桩垫或桩垫太薄,或未及时更换;(17)桩身出现断裂裂缝而未发现;
(18)在“上软下硬、软硬突变”的地质条件下打桩易断桩;
(19)桩身断筋或预应力值不足,不足以抵抗锤击时出现的拉应力而产生横向裂缝;(20)桩身弯曲度过大;(21)打桩时偏心锤击;
(22)桩身由于各种原因倾斜过大;
(23)管桩内孔充满水时密封锤击易使管桩产生纵向裂缝;
(24)桩身自由段长细比过大,桩尖处又遇到坚硬土层时,打桩易使桩身颤动而折裂;(25)一根桩总锤击数达3000-4000击,桩身混凝土疲劳破坏;
(26)桩身已入硬土层后再用移动桩架等强行回扳的方法纠偏易将桩身扳断;(27)桩身已改硬土层后再用移动桩架等强行回扳的方法纠偏易将桩身扳断;
(27)打桩完毕露出地面部分的桩身,易被施工机械碰撞而断裂;(28)边坡滑移可使成片桩倾倒折断;
(29)开挖基抗土方不当引起桩身大倾斜大偏位而使桩身断裂。
危害:桩基质量存在严重隐患;承载力达不到设计要求;大多数断桩只可按报废处理。
(五)沉桩达到设计的控制要求(主要指贯入度和持力层)。原因:
(1)勘探资料有误码有假;(2)桩头被击碎无法继续施打;(3)桩身被打断,无法再打;
(4)设计选择持力层不当,如要求打到中风化微风岩石层是不现实的事;(5)沉桩时遇到地下障碍物或厚度较大的硬隔层;
(6)打桩锤选得太小,或柴油锤破旧锤击力不足,跳动不正常;
(7)布桩密集或打桩顺序不当,使后打的桩无法达到设计标高,并使先打的桩涌动上升;(8)在厚粘土层中的桩不是一气呵成地打到底面而是间歇时间太长,以至无法再打下去;(9)送桩深度超过设计要求还收不了锤,或配桩长度短而盲目送桩,易造成桩端达不到设计持力层;
(10)“一脚踢”的承包方式易出现偷工减料的结果。
危害:桩基质量存在较多问题,有的桩承载力达不到要求,有的桩下沉量过大……
(六)单桩承载力达不到设计要求。原因:
(1)桩身断裂,桩尖破损,接头碎坏,桩头破碎;(2)桩头碎裂无法打至设计的持力层;(3)打桩时弄虚作假,偷工减料,桩长不够;
(4)收锤贯入度不是当天测定,而是过了几天以后才测定;(5)送桩太深,收锤贯入度不能真实反映实际;(6)配桩不准,送桩后收不了锤;
(7)厚粘土层中的桩不是一气呵成地打进持力层;(8)地质资料有错有假,持力层弄错;
(9)工程地质条件太差,如淤泥层太厚,强风化岩层太薄等;(10)先打的桩被后打的桩拱动上涌;
(11)锤击过度,收锤贯入度很小而使桩身损伤;
(12)设计要求太高,脱离实际,根本达不到这样高的承载力;(13)在“不宜应用预应力管桩的工程地质条件”下应预应力管桩。(14)持力层为软质强风化岩而桩端渗水,使持力层软化、承载力降低。
(15)布桩密集,打桩速度过快,超孔隙水压力陡增,日后基桩成片上拱,单桩承载能力下降。
危害:单桩承载力达不到设计要求,桩基无法使用,不是补桩就是报废。
案例1:
甲方情况:第一次用管桩
监理情况:对管桩外观质量要求严格,对于局部合缝漏浆、露石等外观质量原因吹毛求疵。自恃比较专业,对一些解释一般不予采纳,坚持己见,比较顽固。
地质情况:粉土、粉质粘土为主,地表为建筑垃圾回填,地表以下28米左右有粗砂层,层厚不均,0.8米-2.4米,稍密,标贯均值18击。
工地异常情况:phc ab 400 95,桩长35米,标高为地表以下4米,第三节桩时,送至地面以下2米时,发生爆桩,爆桩位置不明,施工人员反映施工压力约2000kn,爆桩后压力值约为700kn,施工人员怀疑第三节桩桩身爆裂,因水位较高,无法用掉线判明具体爆桩位置。
施工方认为是桩身质量问题造成爆桩,并将此原因告知甲方,甲方要求我公司赔偿补桩费用。
例2:
甲方情况:曾使用过管桩
监理情况:非专业监理,对管桩不是很了解
地质情况:地表建筑垃圾回填,粉土、粉粘为主,标贯均值14击,地表以下20.5米有粗砂层,夹少量乱石,标贯均值24击。
工地异常情况:phc ab 500 100,桩长19米,桩顶标高为地面以下2米,第二节桩时,底部桩头爆裂,压力值3100kn。请简述爆桩原因。
例3:
甲方情况:对管桩施工比较熟悉,多次用过管桩
监理情况:从事建筑行业30余年,对管桩施工非常了解,且自恃管桩施工的专家 地质情况:粉粘为主,标贯均值12击,有两个粗砂层。第一个砂层距地表6米,层厚3.5-4.4米,标贯均值28击。第二个砂层距地表20米,层厚2.8-4.2米,均厚3.4米。
工地异常情况:phc500*125ab,桩长28米,桩顶标高为地面以下3米,锤机施工,最后一节桩距地面6米时桩头一侧开始掉皮。总锤击数637击。
监理分析可能垂直度有一些偏差,但是在国标要求范围之内,且其它桩也有垂直度偏差,唯独该桩桩头爆裂,怀疑我公司管桩有质量问题,可能是强度不够。甲方要求我公司处理该桩,认为需要补桩。请分析爆桩原因及处理方案。
例4:
甲方情况:第一次施工管桩
监理情况:非专业监理,不常在工地
地质情况:地表以下15米的湿陷性黄土,标贯均值19击,下面是平均4米的粉质粘土,标贯均值21击,以下为粉质粘土标贯25击。工地异常情况:phc 500*125ab,桩长15米,单根桩配桩。桩顶标高距地面以下3米。800吨静压施工,连续爆桩,爆桩位置比较分散,有底部、上部桩头爆,也有桩身爆桩。初步了解施工人员比较老练,从事管桩施工11年,桩身垂直度控制良好。请分析爆桩原因。
静压桩断桩原因分析篇三
管桩烂桩断桩坏桩问题原因-预应力管桩质量问题成因-各
管桩烂桩断桩坏桩问题原因-预应力管桩质量问题成因-各种坏烂断桩疑难问题原因~ 内容提要:本文是笔者于1994年11月15日在番禺市召开的中国水泥制品工业协会预制混凝土桩专业委员会九四年会上的发言稿。文章比较详细地论述了预应力管桩在制作和应用两大方面所曾经出现过的质量问题,并且指出产生这些质量问题的主要原因及其危害性,供制作厂家和使用单位的工程技术人员作参考借鉴之用。
预应力管桩的质量应包括产品质量(严格来说应为商品质量)和工程质量两大方面,而工程质量又有勘察设计质量和施工质量之分;就施工质量来说,也不单指打桩质量,还包括吊装、运输、堆放及打桩后的开挖土方、修筑承台时的质量问题。
衡量管桩产品质量最终最直观的尺度是它的耐打性;评价管桩工程质量最主要的指标是桩的承载力,检查桩体的完整性、桩的偏位值和斜倾率就是为了保证桩的承载力。本文将根据我国尤其是广东地区近十年来生产和应用上千万米预应力管桩的过程中所曾出现过的产品质量和工程质量问题逐一加以列举,并指出产生原因及危害性。“前事不忘,后事之师”,尽管有些产品质量问题是个别现象且现已不复存在,但作为教训,对制造厂家尤其是新近投产的厂家可能有所帮助;至于工程质量问题,更应引起各设计、建设和施工单位的重视;作为制造厂家,熟悉工程质量问题,对加强管桩质量、合理使用管桩等方面也都是有益的。下面就管桩的质量问题发表一些粗浅的看法:
一、管桩的产品质量问题
为叙述方便,将管桩在吊装、运输、堆放中出现的问题归入产品质量之中,同时也将桩尖质量问题一并列出:
(1)端头板的设计宽度小于管桩设计壁厚。如曾有ф550—100管桩,端板实用宽度只有70mm。
原因:设计错误,偷工减料。
危害:无端板处的混凝土高出端板2—3mm,很难接驳,若要接驳,只能将高出部分的混凝土敲掉,不仅费时费工,而且往往将内壁混凝土敲掉桩壁变薄,使桩的传力性能减弱。
(2)端板四周的坡口不按设计要求加工,误差大,坡口尺寸偏小。
原因:加工设备和工艺落后;加工质量差;未认真检查验收;有些甚至是施工单位提出的加工要求。
危害:焊缝厚度得不到保证;有的坡口甚至塞不进焊条,接头质量差。(3)端头板焊接性能差。
原因:不用a3或ay3钢板,而用一些如旧船板等可焊性差的钢板作端头板。危害:焊接质量难以保证;接头极易开裂。(4)端头板翘曲不平。
原因:加工不平整;加工好后被压弯而仍然使用。危害:桩头处易打碎;桩身无法接长或接头质量很差。(5)端头板微凹成盆碟状。
原因:主筋位于设计壁厚的中间或稍偏里,张拉时端板受力不匀,外侧小内侧大;施加预应力时桩身横截面受力不匀,内侧压缩量大于外侧压缩量,从而使端板内侧微凹成盆碟状;端板厚度不符合规范要求。
危害:对接不平,传力性能差;打桩时桩顶混凝土应力集中易破碎。(6)端头板与桩身轴线不垂直,即端部倾斜。
原因:预应力钢筋长短不一;张拉力偏心;桩模端部倾斜。
危害:打桩时桩头受力不匀,应力集中易破碎;桩身接长后不是一直线而是折线状。
(7)镦头凹出端板面。
原因:端板上的镦头孔太浅;镦头形状不规则或异型。
危害:桩头接长时端面不能吻合;打桩时应力集中,桩头或桩接头很快破碎。(8)端头板上手镦头孔底被拉脱。
原因:镦头孔钻得太深,或端板太薄,以至孔底厚度太薄,张拉时镦头将孔底拉脱穿孔而出。
危害:无法张拉,成不了预应力管桩。(9)钢套箍凹陷。原因:钢套箍加工质量差;成型后尚未入模时受外力撞磕而变形。危害:桩头处易跑浆,外观难看。(10)钢套箍与端头板连结质量差。
原因:焊接马虎,焊缝质量差;有的厂家采用先将钢筋穿入端板孔然后再镦头的落后工艺,于是,钢套箍与端板的连结不能在内侧连续焊接而只能在外侧用点焊连结,不仅连结力不足,而且将薄板烧坏。
危害:钢套箍起不了围护混凝土的作用;打桩时钢套箍会整个脱落;烧焊时散热作用差,易烧坏桩身混凝土。(11)镦头被拉脱。
原因:钢筋材质差;镦头形状不规则,尺寸偏小;镦头工艺差,强度损失大。危害:脱头钢筋无法张拉,其余钢筋超张拉,易发生断筋;预应力不匀,桩身耐打性差。(12)断筋。
危害:未断钢筋超张拉;预应力不匀;桩身易成香蕉形;桩身耐打性差。(13)内外表面露筋(包括主筋和箍筋)。
原因:钢筋骨架成型时质量差;混凝土拌和物质差;桩身混凝土坍落。危害:打桩时桩身易破裂;桩基耐久性差。(14)预应力钢筋内移。
原因:手工绑扎的钢笼直径偏小;滚焊机中的定位块上的孔特别是铜圈磨损大而不及时修补或更换,故成型的骨架直径偏小。危害:预应力分布不匀;桩身抗弯强度减少。(15)桩身粘皮。
原因:桩模未涂脱模剂,或涂得不均匀,或脱模剂质量不良,或脱模剂来不及成脱就灌混凝土;蒸养制度不合理。
危害:外观难看;深度大或面积大的粘皮有损桩身质量。(16)桩身麻面。原因:桩模内侧不平,存在麻点、起鳞、锈蚀等缺陷;混凝土流动性能差,离心工艺制度不合理,表面出现成片水泡。危害:外观难看。(17)桩身合缝漏浆。
原因:桩模合口间隙太大;桩模合模时螺栓上得不紧;缝合处止浆措施不良。危害:外观难看;漏浆太多,桩身出现一条无浆的碎石沟,桩身耐打性差。(18)钢套箍与桩身结合处漏浆。原因:止浆措施不良;钢套箍变形。
危害:外观难看;漏浆多时只露出石子,桩头混凝土松散,极易破碎。(19)桩头内部有空洞和蜂窝。
原因:钢套箍漏浆严重;桩头内有空气,离心时空气跑不出以至混凝土无法充满桩头空间;桩头构造筋太密,混凝土扩散困难;混凝土太干或时间太长流动性差,成型困难;混凝土中石子太大。危害:打桩时桩头易破碎。(20)内表面混凝土坍落。
原因:混凝土搅拌不匀;桩模跳动;离心制度不当。危害:桩身薄弱易打断。(21)桩壁太薄。
原因:混凝土量不足;浮浆太多。危害:桩的耐打性差。
(22)桩身混凝土分层离析,外侧石子、内侧浮浆层次十分清晰。
原因:混凝土配比不当;水灰比太大,离心制度不合理;离心时桩模跳动。危害:桩身强度内外差别大、强度低。(23)桩身混凝土脆性大、强度低。原因:静养时间短;蒸气养护时升温太快、太高,降温太快;掺合料不合理。危害:桩身经不起锤击,容易脆裂或爆裂。
(24)桩身浮浆多而又残留在桩孔内,有的甚至占据一半内孔。原因:水灰比太大;浮浆多而不倒掉。
危害:桩身强度降低;桩重;外观不雅;安放承台插筋时很难插入。(25)桩身纵向弯曲大,呈香蕉形状。
原因:预应力钢筋长度误差大;有少量断筋;偏心张拉造成应力不匀;长细比太大,脱模强度低,ф300桩尤为多见。
危害:接驳不直;打桩时易打断,易烂桩头;受力不良。(26)同规格的管桩外长误差大。
原因:桩模直径误差大,尤其是不同厂家的管模混用,生产出来的管桩直径有大有小。
危害:如果直径大一些的桩在下一节,上一节直径小一些,桩的摩擦力损失大;上下节桩接头质量差。(27)桩身有冷却裂缝。
原因:压蒸工艺制度不合理,高压蒸养出釜时,温差太大,外界温度太冷而又没有保温措施,或淋上雨水。危害:桩身不耐打,耐久性差。(28)桩身局部磕损。
原因:吊装过程中发生碰撞;运输时有菱角的铁件上震荡摩擦。危害:严重损坏时不能应用。(29)桩身出现纵横裂缝。
原因:吊装、堆放、运输过程中管桩发生强烈碰撞或掉地摔坏;堆放为不合理、上下支点不在同一垂线上。危害:管桩报废不能用。(30)桩身混凝土强度达不到设计要求。
原因:水泥、砂、石质量有问题;水灰比太大;离心制度或蒸养制度不合理;管理混乱。
危害:产品质量不合格,或降级使用。(31)用普通钢筋代替高强进口钢筋。原因:偷工减料,经营作风不正。危害:产品不符设计要求;损害厂家信誉。(32)用pc管桩冒充phc管桩。
原因:经营作风不正,以次充好,以低顶高。危害:破损率高,损害厂家信誉。
(33)不经压蒸养护的管桩混杂在压蒸养护的管桩中。原因:产品供不应求时经营作风不正。危害:破损率高,损害厂家信誉。
(34)十字桩尖底座板不是整块盖住管桩截面,仅仅盖住内孔口,十字刃直接焊在端板上。
原因:桩尖设计错误,偷工减料。危害:应力集中,易打烂桩端部。(35)桩尖十字刃宽度超过桩直径。
原因:下料不准,没有扣除焊缝的增量;制作粗糙。危害:桩尖大桩身细,桩侧摩阻力大大减少。
(36)桩尖十字中心或圆锥形尖尖端不在桩中心轴线上。原因:制作粗糙。危害:打桩时桩身易倾斜。
(37)外观难看:例如止浆棉纱在桩头随风飘;钢套箍上混凝土薄片残留„„ 原因:堆场前未加清理;管理不善。危害:有损管桩外观,有损厂家水准。(38)桩尖焊在桩身上的焊缝质量差。原因:焊接不认真。
危害:管桩内渗水,若持力层为强风化泥岩、页岩等软质岩,遇水变软,承载力达不到要求。
二、管桩的工程质量问题
管桩的工程质量问题不外乎:桩位及桩身倾斜率超过规范要求;桩头打碎,桩身(包括桩破损,接头开裂)断裂;沉桩达不到设计的控制要求;单桩承载力达不到设计要求。至于环境质量方面的问题不在此叙述。
(一)桩顶偏位超过规范要求(一般要求≤10cm)。原因:
(1)测量放线有误;
(2)现场放样桩受外界影响变位而未纠正;(3)插桩对中马虎;
(4)在软土地基或桩密集处,先施工的桩易被挤压而偏位;(5)打桩顺序不当能引起桩顶大偏位;(6)大承台处若桩间距太小易使桩偏位;
(7)孤石和其他的障碍物可将桩尖和桩身挤向一旁;(8)桩尖沿裸露岩石倾斜面滑移而使桩尖偏位;(9)接桩不直,桩中心线成折线状;(10)桩身倾斜率太大都可使桩顶偏位较大;(11)边打桩边开挖基坑;
(12)开挖基坑时桩周土体高差悬殊。危害:桩基受力不良;有些偏位太大的桩,桩身可能断裂;承台尺寸变化,给施工带来困难。
(二)桩身倾斜超过规范要求(一般要求不大于1%)。原因:
(1)打桩机导杆不直;
(2)施工场地不平,地耐力不足引起打桩机前倾后仰;(3)插桩马虎,第一支桩倾斜过大;(4)桩身本身是香蕉形;
(5)桩端面与桩轴线不垂直,倾斜太大;
(6)开始打桩时桩身未稳定就猛烈撞击,易使桩身倾斜;
(7)在淤泥软土层中开始打桩,一锤击就沉下去几米甚至十几米,此时桩身最容易倾斜;
(8)施打时,桩锤、桩帽、桩身中心线不在同一直线上,偏心受力;(9)桩垫或锤垫不平,锤击时会使桩顶面倾斜而造成桩身倾斜;(10)桩帽太大,引起锤击偏心而使桩身倾斜;(11)多节桩连接后成曲折线;
(12)遇到孤石和障碍物,使桩尖跑位桩身倾斜;(13)桩尖沿裸露岩石倾斜面滑移,石灰岩地区多见;
(14)先打的桩被后打的桩挤斜,尤其是打桩顺序不当时更显得严重;(15)先打的桩送桩太深,附近后打的桩会往送桩孔的方向倾斜;(16)锥形桩尖尖端或十字桩尖交叉点偏点;
(17)“钻孔埋桩法”施工时,钻孔本身倾斜而引起管桩倾斜;(18)送桩器套筒太大或送桩器倾斜也会引起管桩倾斜;(19)边打桩边开挖基坑易使桩倾斜;(20)开挖基坑时桩周土体高差悬殊。
危害:桩基偏心受压,承载力减少,倾斜太大桩身会折断。
(三)桩头碎裂。原因:
(1)桩头结构设计不合理,或制作时不按设计要求进行;(2)桩头严重跑浆,形成空洞;
(3)蒸养制度不当引起混凝土脆性破坏;(4)pc桩混凝土龄期不足二十八天;(5)桩顶面不平整或翘曲;(6)预应力主筋镦头高出桩端面;(7)桩顶面与桩轴线不垂直;(8)桩身弯曲度太大;
(9)搬运、吊装、堆放过程中桩头严重损伤;(10)柴油打桩锤选用不当,过轻、过重;
(11)自由落锤落距太大,一般超过1.5m易将桩头击碎;(12)桩帽太小、太大、太深,或桩头尺寸偏差太大;(13)桩帽衬垫太薄或未及时更换;(14)桩身倾斜,偏心锤击;(15)打桩机倾斜,偏心锤击;
(16)遇到石灰岩等硬岩面时继续猛打;
(17)贯入度要求大小,总锤击数过多,或每米锤击数过多;(18)贯穿厚度较大的硬隔层进易打击碎桩头。危害:桩头击碎,不能继续锤击,桩无法打下去,收不了锤,承载力达不到设计要求。这是打桩中常见的事故。在单桩承台中发生桩台破裂,连补桩都困难。
(四)桩身裂断(包括桩尖破损,接头开裂,桩身出现横向、竖向、斜向裂纹或断裂)。原因:
(1)在卵石层中打开口管桩,下端桩身有发生劈裂的可能;(2)桩尖遇裸露的新鲜岩面仍硬打,桩尖易击碎;
(3)十字平头桩尖一半嵌岩一半入土时也会引起桩尖破裂;(4)桩尖焊接质量差易打烂;
(5)底板只盖住桩孔、十字刃直接焊在端板上的桩尖破裂;(6)接桩时接头焊接质量差易引起接头开裂;(7)端板可焊性差的接头经不起锤击;(8)坡口小的接头易开裂;(9)镦头高出端板的接头易破碎;
(10)接缝间隙只用少量钢条填塞的接头易引起集中传力而破碎;
(11)焊接时自然冷却时间太少,焊好后立即施打,焊缝遇水淬火易脆裂;(12)桩身强度不足,质量差,锤击时易打烂桩身;(13)合缝漏浆严重,或内壁坍落严重的桩身易打断;(14)蒸养制度不当,桩身混凝土脆性大,经不起重锤敲击;(15)打桩锤选择不当,过轻、过重;
(16)打桩时未加桩垫或桩垫太薄,或未及时更换;(17)桩身出现断裂裂缝而未发现;
(18)在“上软下硬、软硬突变”的地质条件下打桩易断桩;
(19)桩身断筋或预应力值不足,不足以抵抗锤击时出现的拉应力而产生横向裂缝;
(20)桩身弯曲度过大;(21)打桩时偏心锤击;
(22)桩身由于各种原因倾斜过大;
(23)管桩内孔充满水时密封锤击易使管桩产生纵向裂缝;
(24)桩身自由段长细比过大,桩尖处又遇到坚硬土层时,打桩易使桩身颤动而折裂;
(25)一根桩总锤击数达3000-4000击,桩身混凝土疲劳破坏;
(26)桩身已入硬土层后再用移动桩架等强行回扳的方法纠偏易将桩身扳断;(27)桩身已改硬土层后再用移动桩架等强行回扳的方法纠偏易将桩身扳断;(27)打桩完毕露出地面部分的桩身,易被施工机械碰撞而断裂;(28)边坡滑移可使成片桩倾倒折断;
(29)开挖基抗土方不当引起桩身大倾斜大偏位而使桩身断裂。
危害:桩基质量存在严重隐患;承载力达不到设计要求;大多数断桩只可按报废处理。
(五)沉桩达到设计的控制要求(主要指贯入度和持力层)。原因:
(1)勘探资料有误码有假;(2)桩头被击碎无法继续施打;(3)桩身被打断,无法再打;
(4)设计选择持力层不当,如要求打到中风化微风岩石层是不现实的事;(5)沉桩时遇到地下障碍物或厚度较大的硬隔层;
(6)打桩锤选得太小,或柴油锤破旧锤击力不足,跳动不正常;
(7)布桩密集或打桩顺序不当,使后打的桩无法达到设计标高,并使先打的桩涌动上升;
(8)在厚粘土层中的桩不是一气呵成地打到底面而是间歇时间太长,以至无法再打下去;
(9)送桩深度超过设计要求还收不了锤,或配桩长度短而盲目送桩,易造成桩端达不到设计持力层;
(10)“一脚踢”的承包方式易出现偷工减料的结果。
危害:桩基质量存在较多问题,有的桩承载力达不到要求,有的桩下沉量过大„„
(六)单桩承载力达不到设计要求。原因:
(1)桩身断裂,桩尖破损,接头碎坏,桩头破碎;(2)桩头碎裂无法打至设计的持力层;(3)打桩时弄虚作假,偷工减料,桩长不够;
(4)收锤贯入度不是当天测定,而是过了几天以后才测定;(5)送桩太深,收锤贯入度不能真实反映实际;(6)配桩不准,送桩后收不了锤;
(7)厚粘土层中的桩不是一气呵成地打进持力层;(8)地质资料有错有假,持力层弄错;
(9)工程地质条件太差,如淤泥层太厚,强风化岩层太薄等;(10)先打的桩被后打的桩拱动上涌;
(11)锤击过度,收锤贯入度很小而使桩身损伤;
(12)设计要求太高,脱离实际,根本达不到这样高的承载力;(13)在“不宜应用预应力管桩的工程地质条件”下应预应力管桩。(14)持力层为软质强风化岩而桩端渗水,使持力层软化、承载力降低。(15)布桩密集,打桩速度过快,超孔隙水压力陡增,日后基桩成片上拱,单桩承载能力下降。
危害:单桩承载力达不到设计要求,桩基无法使用,不是补桩就是报废。以上列出管桩产品质量和工程质量方面的诸多问题,并不是说我们的管桩质量不好,应该说我们国家管桩的质量一年比一年提高,有些厂家的产品已达到国家先进水平。笔者希望制造厂家不断加强全面质量管理,降低成本,降低消耗,生产出价廉物美的一流产品;但施工方面的质量也千万不能忽视,要知道,如果施工质量有问题,再高质量的管桩也会被打碎打烂;如果施工技术高超,稍有疵病的管桩也会被好好地打到设计要求,所以,制作和施工是一个问题的两个方面,相辅相成,我们只有同心同德,共同努力,才能将我国的管桩生产和应用提高到一个新的水平。
静压桩断桩原因分析篇四
预应力管桩施工总结
一、工程概况:
本工程为少海白鹭洲和庄n15-1#楼,位于青岛胶州市少海,建筑面积为534平方米,钢筋混凝土框架结构,地上二层,地下一层,由青岛鲁盛置业有限公司开发建设,青岛广信建设咨询有限公司监理,由曙光控股集团有限公司青岛分公司总承包,胶州市众兴建筑安装有限公司分包管桩工程。本工程采用柴油锤击打桩施工,桩基采用¢400先张法预应力混凝土管桩,总桩数为45根,单桩承载力特征值为600kn,以第五层强风化粉砂岩作为桩端持力层,桩顶标高为-4.75,桩全截面进入持力层的深度均大于0.6米。桩型均为phc-ab400(95)-4.12,桩长为16米。
二、工程施工
本工程2010年9月6日正式开工,2010年11月13日竣工,所完成工程量,设计桩位45根,实打桩数为45根,采用统一试桩方法,静荷载实验的桩数在同条件下为总桩数的1%,且不少于3根。
三、施工劳动组织
本工程投入情况:项目经理1名,技术负责人1名,质量员1名,安全员1名,测量员2名,打桩工人8人,投入hd50滚洞式柴油打桩机2台,e200型挖掘机2台。
四、工程质量评述(1)桩位误差概述
我施工方在测量工作当中仔细测量,准确放线,施工当中加倍小心,根据建设单位提供的坐标点,按照设计施工图纸尺寸定出轴线,再定出桩中心位,经有关单位复核验线合格后才进行施工。因此该工程桩位偏差均在规定范围之内。(2)材料质量概述
经建设单位及监理公司考察,决定使用烟台建华管桩有限公司生产的管桩,每批管桩进场时都进行质量审核,检查进场管桩的出厂证明、合格证、桩检验报告以及电焊条合格证等。对每批进场桩进行外观检查,合格的进行数量登记,签收报审表后才准许使用。
(3)、桩接驳口焊接逐个检查,发现问题及时纠正。焊接过程检查焊缝饱满符合施工及设计规定要求。(4)、桩检测情况
本工程按《建筑基桩检测技术规范》(jgj106-2003)要求选取了3根桩进行了单桩竖向抗压静载试验,选取了15根桩进行小应变检测,经青岛市建筑材料质量监督检验站检验证明全部合格。
五、工程质量评定
本工程由于重视安全生产、文明施工,未出现安全事故;文明施工工作做得较好,而且工期短,顺利完成任务。
在整个工程施工过程中,我司项目部按设计要求和施工方案,严格实行了事前、事中、事后的质量控制,把质量管理职责落实到每一个管理人员、操作人员的身上,抓住施工过程质量控制难点,严把工程质量关,技术资料基本齐全。评为合格。
曙光控股集团有限公司青岛分公司
项目经理:
2014年 月
日
静压桩断桩原因分析篇五
翡翠海岸桩基预应力管桩试桩
专题会议纪要
时间:2012年3月14日上午9∶30时 地点:深圳中云投资发展有限公司会议室 参加单位(参加人员见会议签到表): 建设单位:深圳市中云投资发展有限公司 监理单位:深圳市首嘉工程顾问有限公司 施工单位:深圳市勘察测绘院有限公司
设计单位:香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 勘察单位:深圳市勘察研究院有限公司
主持人:刘中正
2012年3月14日上午9∶30时,业主、监理、设计、施工、勘察单位在深圳中云投资发展有限公司会议室召开了关于桩基工程预应力管桩试桩专题会议。
1、各单位介绍参加翡翠海岸桩基工程预应力管桩试桩专题会议人员。
2、桩基施工单位介绍本工程桩基工程预应力管桩的试桩情况,φ500管桩试桩3根,试桩情况正常。φ600管桩试桩除试桩4号有异常外,其他正常。
φ500管桩试桩工程中推断持力层是中风化,因为没有强风化持力层管桩入岩的现象。φ600管桩试桩4号桩设计桩长32米左右,实际达到承载力桩长为18米左右,没有达到设计强风化持力层。根据在试桩4号旁边300毫米勘察孔看出该桩持力层为砾沙层。
3、桩基施工单位建议:φ500管桩承载力不变。φ600管桩由勘察单位画出砾沙层部位,由勘察单位进行超前钻施工。然后由桩基施工单位进行桩基施工,设计单位可以适当减低该型号桩的承载力。
4、勘察单位提出超前钻如果砾沙层含泥量比较大的情况下达不到超前钻施工效果。建议采用其他方法。
5、设计单位提出两种解决该部位方案:1)、如果遇砾沙层部位采用管桩锤击桩机施工。2)、有砾沙层部位管桩适当降低承载力并增加管桩数量达到设计要求。
6、设计单位确定试桩4号、3号为承载力试验桩,待试验桩试验数据出来再出桩基施工蓝图。
7、建设单位与监理单位确定采用设计单位的意见,有砾沙层部位采用管桩锤击桩机施工,桩基施工单位与相关部门协调锤击桩噪音施工许可问题。如果协调无果则采用第二方案:降低桩承载力增加管桩数量以达到设计承载力要求。
记录整理:深圳市首嘉工程顾问有限公司
翡翠海岸工程项目监理部 整理人:刘中正
二○一二年三月一十三日 注:与会任何一方如对本会议纪要有异议,请于收到本纪要后7日内以书面形式向深圳市首嘉工程顾问有限公司-翡翠海岸工程项目监理部提出,否则视为全部认可。